理光IMC2000-C6000 线位置调整结果释义和详细说明
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IMC2000-6000 线位置调整和 VSG 调整结果释义线位置调整:SP2-111执行线位置调整后可以通过 SP2-194-010-012 查看执行结果。具体结果释义请参照如下内容。线位置调整结果SP2-194-010 ~ -012(线位置调整结果:C、M、Y)此SP 在LCD 上显示了线位置调整结果的数字。同时显示了具有错误的颜色(M、Y 或C)。 | 编号 | 结果 | 说明 | 备注 | | 0 | 未完成 | 尚未完成线位置调整。 | - | | 1 | 成功完成 | 正确完成线位置调整。 | - | | 2 | 无法检测到图样 | ID 传感器未检测到用于线位置调整的图样。 | 请参见备注 | | 3 | 图样上的线比目标值少 | D 传感器检测到的图样不够用于线位置调整。 | 请参见备注 | | 4 | 图样上的线比目标值多 | 本机中未使用。 | - | | 5-9 | 未使用 | - | - |
线位置调整详细说明输出件上出现彩色对位错误时,执行线位置调整,具体如下。
线位置调整1. 执行SP2-111-003(模式c:粗调)。2. 利用SP2-194-007 检查线位置调整结果是否正确(0:成功完成,1:未完成)。若结果为“1”,请参见“彩色对位错误的对策表”。3. 执行SP2-111-001(模式a:微调两次)。4. 利用SP2-194-007 检查线位置调整结果是否正确(0:成功完成,1:未完成)。若结果为“1”,请参见“彩色对位错误的对策表”。5. 在手送纸盘上放几张A3/DLT 纸。
6. 利用SP2-109-003 打印出测试图样“7”。7. 利用小型放大镜检查打印件。8. 若输出件上未出现彩色对位错误,则正确执行了线位置调整。若出现错误,请参见“彩色对位错误的对策表”。
彩色对位错误的对策表执行SP2-111-003 之后- 结果:SP2-194-007 中的“1”
- 结果:SP2-194-010、-011、-012 中的“2”或“3”(线图样检测失败)
| 测试图样检查 | 可能的原因/对策 | | 图像发白、图像异常、浓度低 | 1. 更换高压电源单元2. 执行强制过程控制(SP3-011-001)或供应一些色粉(SP3-015-xxx)3. 更换BCU。 | | 图像正常,但存在彩色对位错误 | 1. 更换ID 传感器2. 更换BCU。 | 执行SP2-111-003 之后- 结果:SP2-194-007 中的“1”
- 结果之一:SP2-194-010、-011、-012 中的“4”(超出可调范围)
| 测试图样检查 | 可能的原因/对策 | | M、C、Y 的主扫描对位从K 的主扫描对位偏移超过±15 mm。 | 1. 更换激光单元2. 更换BCU。 | | M、C、Y 的副扫描对位从K 的副扫描对位偏移超过±20 mm。 | 1. 更换图像转印带2. 更换鼓电机3. 更换BCU。 | | 主扫描对位偏移超过±0.66mm,但仅在输出件上的图像中心区域。 | - 中心ID 传感器不良
- 图像转印带上的中心区域变形
- BCU 不良
1. 更换ID 传感器,2. 更换图像转印带。3. 更换BCU。 | | M、C、Y 从K 的主扫描歪斜超过±0.75 mm | 1. 重新安装或更换BCU2. 更换激光单元。3. 更换BCU。 | | 其它 | 1. 更换BCU2. 更换激光单元。 |
执行SP2-111-003 之后- 结果:SP2-194-007 中的“1”
- 结果:SP2-194-010、-011、-012 中的“0”。
| 测试图样检查 | 可能的原因/对策 |
| 执行SP2-111-001 或-002。 | 执行SP2-111-001 之后- 结果:SP2-194-007 中的“1”
- 结果:SP2-194-010、-011、-012 中的“2”或“3”(线图样检测失败)
| 测试图样检查 | 可能的原因/对策 | | 图像发白、图像异常、浓度低 | 1. 更换高压电源单元。2. 执行强制过程控制(SP3-011-001)或供应一些色粉(SP3-015-xxx)。3. 更换BCU。 | | 图像正常,但存在彩色对位错误 | 1. 更换ID 传感器2. 更换BCU。 | 执行SP2-111-001 之后- 结果:SP2-194-007 中的“1”
- 结果:SP2-194-010、-011、-012 中的“4”(超出可调范围)
| 测试图样检查 | 可能的原因/对策 | | 输出件上的图像浓度低 | 执行强制过程控制(SP3-011-001)或供应一些色粉(SP3-015-xxx)。 | | M、C、Y 的主扫描对位从K 的主扫描对位偏移超过±1.4 mm。 | 1. 再次执行SP2-111-0032. 更换激光单元。3. 更换BCU。 | | M、C、Y 的副扫描对位从K 的副扫描对位偏移超过±1.4mm。 | 1. 再次执行SP2-111-0032. 更换图像转印带。3. 更换鼓电机4. 更换BCU。 | | 主扫描对位偏移超过±0.66mm,但仅在输出件上的图像中心区域。 | - 中心ID 传感器不良
- 图像转印带上的中心区域变形
- BCU 不良
1. 更换ID 传感器2. 更换图像转印带3. 更换BCU。 | | M、C、Y 从K 的主扫描歪斜超过± 0.75 mm。– 在扫描线结束时? | 1. 重新安装或更换PCDU2. 更换激光单元。 |
| 3. 更换BCU。 | | 其它 | 1. 更换BCU2. 更换激光单元。 |
执行SP2-111-001 之后- 结果:SP2-194-007 中的“0”
- 结果:SP2-194-010、-011、-012 中无彩色对位错误
| 测试图样检查 | 可能的原因/对策 | | K 的主扫描对位偏移。 | 利用SP2-101-001 调整该值。 | | K 的主扫描长度偏移。 | 利用SP2-102-001 和-003 调整该值。备注:这些SP 的设定值应相同。 |
执行SP2-111-001 之后- 结果:SP2-194-007 中的“0”
- 结果:SP2-194-010、-011、-012 中的彩色对位错误
| 测试图样检查 | 可能的原因/对策 | | 输出件上的图像浓度低 | 执行强制过程控制(SP3-011-001)或供应一些色粉(SP3-015-xxx)。 | | 主扫描对位偏移,但仅在输出件上的图像中心区域。 | - 中心ID 传感器不良
- 图像转印带上的中心区域变形、BCU
1. 更换ID 传感器,2. 更换图像转印带。3. 更换BCU。 |
不良 | M、C、Y 的主扫描对位偏移。
| 激光光学腔体单元不良 | 1. 更换激光光学腔体单元,2. 更换ID 传感器。3. 更换BCU,4. 利用SP2-182-004 至-021 调整该值。 | | M、C、Y 的副扫描对位偏移。 | 图像转印带不良 | - 驱动单元不良
- ID 传感器不良
- BCU 不良
- SP 值错误
1. 更换图像转印带,2. 更换ID 传感器。3. 更换鼓电机,4. 更换BCU。5. 利用SP2-182-022 至-039 调整该值。 | | M、C、Y 的歪斜有所不同。 | 1. 重新安装或更换PCDU2. 更换激光光学腔体单元。3. 更换BCU。 | | 副扫描线偏移。偏移线呈循环状态。 | |
| 1. 执行SP1-902-001(鼓相位调整);有关详 情,请参见更换和调整 – 驱动单元 – 齿轮单元。2. 重新安装或更换PCDU。3. 检查或更换驱动单元。 |
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